9月29日上午11點25分,隨著最后一車混凝土入倉,浙江天臺抽蓄電站地下廠房1號機組發電機層澆筑順利完成,實現提前封頂目標,為2025年首臺機組發電奠定了堅實基礎。這個喜報,是獻給新中國成立75周年的一份豐厚賀禮,也是為水電五局成立70周年交出的一份優秀答卷。
作為大國央企,水電五局跟隨共和國的腳步勇往直前,書寫了無數輝煌的篇章。回顧天臺抽蓄電站1號機組金結安裝施工所取得的佳績,我們難忘為這新的一頁而不懈努力的每一個日日夜夜。
制安鐵軍,跑步進場即沖刺
2023年3月,制安公司天臺金結安裝工程隊的首批員工來到了天臺抽蓄電站工地。剛放下行李,接受完入場安全教育,他們就投入了巖錨梁基礎預埋的工作。
工期緊迫,刻不容緩。陳勇、王仲國、蘆云翔、薛軍剛、姚李軍、呂富生等幾人不言苦累,齊心協力,首次亮相,便以超強的戰斗力展現了制安人的熠熠風采。
進場之初,金結安裝工程隊隊長楊波就細心謀劃著如何用“科技引領促施工,先進設備保質效”。他與相關各方多次溝通,在工地籌建管路預制廠,并獲得公司的積極認可和大力支持。
當“C2標管路自動化預制廠”的大字醒目地出現在新建成的廠房墻面上,廠房內的鋸床、坡口機、多功能快速組對機、懸臂式自動焊機也已調試完成,而最早進場的王仲國成為了多功能快速組對機的機長,陳勇擔任了懸臂式自動焊機的機長。
這套管路自動化預制設備,具有先進的智能化信息監控系統,可實現現地和遠端的一體化管理。當這些設備全部投入使用時,以科技創新的手段,通過時間差,為管路預埋工作搶出寶貴的“提前量”,減少了電站各工作面預埋現場的施工時間,也增添了成品優質的“含精量”,質量得到有效的保障,上了一個大臺階,從而確保了施工工期的不斷提前,產生了良性循環的“疊加”效應。
特別是在1號機組的預埋過程中,工程隊始終保持著一鼓作氣的“沖刺”勁頭。他們特別能戰斗、特別能吃苦、特別能奉獻,以安裝人的頑強作風,拿下一個個倉號。無論是油水氣的管路,還是接地銅絞線、扁鋼,以及鋼板制作的通風管,在與土建交叉作業的情況下,生產管理部主任王樂源、技術員楊珅全力協調,只要預埋的工作一具備施工的條件,就主動出擊,立即投入搶工。在作業隊長薛寧、副隊長馬軍新、呂富生的帶領下,不分白天夜晚,分班拼搶,直到全部“清面”。
“創建核心競爭力,抽蓄鐵軍戰天臺”,就這樣,一層層,一倉倉,他們與土建隊伍密切配合,你追我趕,不辭辛勞地苦戰9個半月時間,以“不負韶華,只爭朝夕”的拼搏精神,終于獲得了今天喜人的形象面貌,刷新了抽蓄電站地下廠房機組金結預埋與土建混凝土澆筑施工記錄,開創出一番全新的天地。
尾水管道,快速施工搶先手
2023年12月31日,1號機組尾水管首節吊裝就位。
天臺抽蓄電站發電機組的尾水管長度為21米,共9個單元節。首節管道的安裝,不僅直接決定著整個尾水管的安裝質量能否滿足標準要求,而且是金結安裝的首次亮相,意義重大。為此,工程隊充分做好施工前的技術準備和交底,確保萬無一失。
元旦上午,在1號機坑內,測量人員劉昊找好點位,擺好儀器,用全站儀檢測定位節進口、出口位置的就位情況。測出的一個個精確的數據,保證了首節尾水管完全滿足安裝規程規范的要求。
技術負責人張曉峰、施工負責人劉陽春看著手機上顯示的圓度、中心位置、半徑、周長、高程、里程等數值,再次復核了一遍。這些已經過監理和第三方復檢合格的結果,標志著可以吊裝第二節尾水管了。
第二節尾水管吊裝就位,鉚工立即進行兩節鋼管的組拼工作,將管口對接、壓縫、點焊固定。經檢測,安裝的誤差值,大大小于廠家制造的誤差值,體現了工程隊對施工精度的質量管控高超的水平,得到了業主、監理、廠家的一致認可。
拼裝好后,由焊工進行環縫焊接。在施焊時,為保證焊接質量,現場人員切實做好防水、防塵等文明施工措施,使施工場地保持著干燥和整潔,還實時對焊條的加溫烘烤、保溫措施進行認真控制,每個步驟都毫不含糊。
按照規范要求,在焊縫焊接完成24小時后,方進行無損檢測。無損檢測人員馬永保,用儀器對每條焊縫進行嚴格的自檢,確保焊接質量,并將檢測結果報第三方復檢。
俗話說“編筐編簍,重在收口”。尾水管的最后一節,也是最上面的一節,和定位節的安裝一樣,是施工的關鍵。這一“收尾”工作,最要緊的是尾水管的“圓心”,必須與機組的設計中心分毫不差,直接關系著1號機組的整體安裝質量。
工程隊的技術負責人、測量人員、施工人員以高度的責任心、高超的職業技能,經過細致調整,做到了絲毫無誤。這個78.3噸的龐然大物,佇立于地下廠房內,為將來機組運行時的動水奔流,打造出完美的流道。
1月26日,1號機組尾水管安裝完成,提前5天實現2024年第一個節點目標,首戰告捷,安裝鐵軍名不虛傳。
座環蝸殼,多項難點創第一
天臺抽水蓄能電站額定水頭高達724米,為世界第一。這意味著,它的機組座環蝸殼安裝工作中,也將面臨著許多從未有過的“第一”的挑戰。
直面這些“第一次”遇到的難點,五局安裝人像天臺抽蓄的機組座環蝸殼一般,承受著前所未有的“高壓”,但他們滿懷必勝的信心。
難點一:座環蝸殼整體現場組拼焊接,除了座環蝸殼的本體外,還要在安裝間提前將延伸段與本體進行拼裝焊接,然后整體吊裝,以節省在機坑內的直線施工工期。這是國內抽水蓄能領域首次開發應用的創新工法。
工程隊迎難而上,堅定不移地將難點做重點,在過程中認真執行“三檢制”,嚴把質量關。技術負責人居鑫在現場用測溫儀檢測施焊時的實際溫度,技術員易定強在第一時間完成自檢后,及時聯系監理、第三方到現場驗收、簽證資料,推動工作快速開展。
焊接時,座環板材的超常厚度、蝸殼小頭的狹小空間都為施工增加了極大的難度。座環的上法蘭壁厚230毫米,下法蘭壁厚110毫米,分瓣面組合縫的立縫壁厚280毫米,上、下橫縫壁厚180毫米。這些巨大的X形坡口正、背焊縫的焊接工作量十分驚人。焊接時需要保持焊縫溫度160℃,電焊工的辛苦程度可想而知。但他們都頑強地堅持著,分分秒秒,保質保量按時啃下了這塊“硬骨頭”。
難點二:蝸殼延伸段管節長度、直徑尺寸為3.7米×3.3米,重26.2噸。增加該延伸段后,座環蝸殼整體的中心、重心、起吊重量等都有較大的改變,對工程隊提出了新的挑戰。
作為國內首次進行的此種吊裝,金結安裝團隊高度重視,敢為天下先。5月7日晚,在吊裝工作會上,工程隊隊長楊波就吊裝中需要關注的重點,和起重人員進行了反復的討論,為吊裝工作定下“提早安排,細致落實,穩定實施”的原則。
當5月16日,1號機組“座環蝸殼+延伸段”整體吊裝成功,“波瀾不驚”地就位于機坑內時,至少為在機坑內的直線施工工期節省10天時間。電站業主、浙江天臺抽水蓄能有限公司給水電五局發來了《賀信》。這是工程隊在抽蓄電站施工領域,用實力樹立的新標桿,用專業贏得的新榮譽。
難點三:天臺抽蓄電站高達724米,名列世界第一的額定水頭,使得其機組蝸殼的水壓試驗尤為重要,備受關注。
因此,作為國內首次進行18.36Mpa的發電機組水壓試驗,本次使用的安裝、試驗設備都是根據天臺抽蓄電站“世界第一高水頭”而特別“量身定制”的。
本次水壓試驗監測采用全方位數字化監測裝置,具有實時自動采集、自動分析、自動預警等功能。所有自動化元件現地采集數據,通過485通信線傳輸至數據處理器,實時、直觀地反映在顯示屏上,提高了蝸殼水壓試驗的效率和準確性,讓整個水壓試驗過程安全可控、質量可控。
6月10日凌晨1點40分,蝸殼水壓試驗開始,歷時10個小時,于12點水壓試驗獲得圓滿成功。“極限高壓,滴水不漏。”這就是金結安裝人不懈追求的最高境界。
“打造品牌知名度,水電五局樹標桿”。一個個難點,變成一個個亮點,凸顯出的是水電五局建設者“勇創第一”扎實的基本功,在天臺抽蓄電站建設的歷程上,熠熠閃光。
天臺品牌,追夢之路戰猶酣
9月26日下午,1號機組發電機層,站在由橫平豎直、密密麻麻的鋼筋網組成的施工面上,楊波和技術員、施工人員一道,對預埋好的管路、接地、基礎板、通風管等埋件一一進行仔細檢查。看著即將經監理驗收的這個大倉,他的心里既有一絲拼搏之后的輕松,卻又難以平靜。
1號機組終于到了97.2這個高程,即將封頂。這個高程數字,從在圖紙上看到,就一直惦記在他的心里,念在他的口中。經過他和工程隊全體員工這進場一年半的不懈努力,今天看到了讓人滿意的成果,怎不感慨不已。
如今,2號機組到4號機組的預埋工作還在緊張進行。他有信心、有決心,以1號機組預埋施工為樣板,繼續實施公司提出的快速施工法,把天臺抽蓄探索出的管理方法和施工經驗精心提煉,更好地發揚品牌效應,為未來的發展建構堅實的基礎,也不斷提升自我實現職業夢想的高度,為公司的高質量發展盡心竭力,貢獻力量。
未來的路還長,但天臺金結安裝人追夢的勁頭更大,動力也更足!
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